近日,公司成功完成電石爐凈化系統(tǒng)布袋倉反吹機構(gòu)的技術(shù)改造,有效解決了一氧化碳泄漏問題,大幅提升了生產(chǎn)安全性與穩(wěn)定性。

據(jù)悉,在電石爐持續(xù)運行過程中,凈化系統(tǒng)尾氣里一氧化碳含量高達(dá)70%-80%,屬于高濃度危險氣體。布袋倉反吹機構(gòu)肩負(fù)定期清灰重任,對維持過濾效果起著關(guān)鍵作用。然而,此前反吹機構(gòu)軸封采用傳統(tǒng)填料密封,弊端明顯。因頻繁運轉(zhuǎn),密封處磨損極快,維護(hù)人員需高頻率更換密封材料 ,即便如此,密封效果仍難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。給現(xiàn)場作業(yè)人員生命安全和生產(chǎn)環(huán)境帶來極大隱患。

面對這一嚴(yán)峻問題,公司相關(guān)技術(shù)團隊迅速響應(yīng),經(jīng)過多輪現(xiàn)場勘查、技術(shù)研討和方案比選,決定采用“密封盒+氮氣保護(hù)”的創(chuàng)新技術(shù)方案。技術(shù)人員精心設(shè)計并加工了尺寸為φ346mmx340mmx290mm的金屬圓體密封盒,將其制作成兩半式抱箍結(jié)構(gòu)。在反吹機構(gòu)旋轉(zhuǎn)軸處,用螺栓緊密連接兩半式抱箍,實現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)軸的有效包裹。同時,引入微正壓氮氣至密封盒內(nèi)部,形成一道致密的“氣簾屏障”,成功阻止一氧化碳外溢。
此次改造項目實施過程中,技術(shù)人員嚴(yán)格把控每一道工序,從密封盒的精準(zhǔn)加工,到安裝時的毫米級校準(zhǔn),再到氮氣引入系統(tǒng)的反復(fù)調(diào)試,確保了改造的高質(zhì)量完成。項目完成后,經(jīng)專業(yè)設(shè)備檢測,軸封處一氧化碳泄漏量降低至安全閾值以下,幾乎實現(xiàn)“零泄漏”,為生產(chǎn)筑牢安全防線。
該技術(shù)改造不僅消除安全隱患,也帶來顯著經(jīng)濟效益。因減少維護(hù)頻次,設(shè)備運行時間延長,有效提升生產(chǎn)效率,降低維護(hù)成本。此外,環(huán)保效益同樣突出,一氧化碳排放量減少,降低對周邊環(huán)境的污染風(fēng)險,助力公司綠色發(fā)展。“未來,公司將持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入,密切關(guān)注行業(yè)先進(jìn)技術(shù),不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝與設(shè)備,為員工創(chuàng)造更安全的工作環(huán)境,為行業(yè)綠色、安全發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”設(shè)備技術(shù)員高彥飛說道。(郭義軒 鄭靜)